近期,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)引導(dǎo)全體干部職工立足崗位、兩眼向內(nèi),堅(jiān)持從設(shè)備小技小改入手,深挖崗位降本潛能,提質(zhì)增效成效顯著。
解決入爐鋼坯上墻難題穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏
該作業(yè)區(qū)加熱爐入爐懸臂輥因懸臂輥新舊不一,磨損程度不同,易出現(xiàn)入爐鋼坯上墻、碰水梁等現(xiàn)象,若處理不及時(shí),導(dǎo)致爐墻磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)漏火現(xiàn)象,不利于生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行。針對(duì)這一難題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)查看研究討論,決定對(duì)入爐輥道及懸臂輥測(cè)量標(biāo)記系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,墊高入爐輥道和懸臂輥之間的預(yù)扭方向,將高低不平輥道墊成平整度一樣,有效解決了入爐鋼坯上墻受阻問題。改造后,不僅保障了加熱爐鋼坯正常入爐,而且提高了小時(shí)過鋼量,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
自制耐火磚延長壽命降低生產(chǎn)費(fèi)用
改造前,由于進(jìn)出料懸臂輥耐火磚安裝不匹配問題,導(dǎo)致懸臂輥磨軸現(xiàn)象,容易造成耐火磚破損,不僅影響生產(chǎn)順行,且無形中增加耐火磚更換頻次,增加成本。針對(duì)此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,通過測(cè)量懸臂輥輥軸尺寸,自制耐火磚阻擋爐墻火縫,避免磨軸和耐火磚破損現(xiàn)象發(fā)生。改造后,新制作的耐火磚質(zhì)量滿足生產(chǎn)需求,同時(shí)年可節(jié)約費(fèi)用5000元。
立柱底端增設(shè)球閥省人力提效率
水梁對(duì)加熱爐起著至關(guān)重要的作用,爐底立柱水梁受水質(zhì)差、排污影響,容易造成水梁堵塞。加之爐底作業(yè)空間受限,操作不方便。為解決此問題,該單位決定在立柱底端增設(shè)162個(gè)球閥,并重新規(guī)定排污頻次,避免水梁出現(xiàn)堵塞和漏水問題。改造后,極大地降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了作業(yè)率,為軋線穩(wěn)定順行提供了有力保障。
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