6月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)全體干部職工樹立過“緊日子”思想,緊盯目標責任不動搖,按照成本最低、組織最優(yōu)、效率最高的模式,破解生產難題,為打贏降本增效、止虧減損攻堅戰(zhàn)再添助力。
精準增壓降成本穩(wěn)生產提效率
改造前,棒三作業(yè)區(qū)軋區(qū)18架軋輥冷卻水量經(jīng)常不足,軋輥出現(xiàn)裂紋,導致軋輥壽命降低,換輥作業(yè)頻率增加,嚴重影響生產節(jié)奏,軋輥消耗成本上升。前期采用穿水泵對精軋整體管道增壓,效果不明顯。針對此問題,經(jīng)技術人員研究,決定在18架軋機冷卻水管上加裝單獨的增壓泵,代替原先的穿水泵,對精軋整體管道增壓。改造后,18架軋輥冷卻水壓力保持穩(wěn)定,降低了人員勞動強度,提高了作業(yè)效率,年創(chuàng)效26萬余元。
清渣裝置自動化省人力降成本
冷坯臺架是加熱爐熱送區(qū)域的重要裝置,長期使用過程中,臺架下方鋼坯表面氧化渣不斷積累,若清理不及時,則會加重臺架推鋼輸送載荷,容易造成推鋼系統(tǒng)損壞。針對這一難題,經(jīng)技術人員研究討論,決定在冷坯臺架下方安裝自動旋轉清渣裝置,可自動回收臺架下氧化渣。此舉,不僅降低了人員勞動強度,減少了設備故障,而且年綜合創(chuàng)效19萬余元。
過程控制精準化助力提質增效
負差控制是棒材生產中重要的經(jīng)濟指標。為進一步穩(wěn)定負差,確保合格的鋼材出庫,該作業(yè)區(qū)成立了負差穩(wěn)定率提升QC小組,制定爐內鋼溫反饋周期,軋區(qū)可結合入爐鋼狀況及時調整輥縫及成品架次堆拉關系。同時在精軋區(qū)K1、K2處安裝自動壓料裝置,實現(xiàn)生產控制變量與負差調整矢量最優(yōu)結合,確保經(jīng)濟指標穩(wěn)中向好,助力提質增效。
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