3月份,煉鋼廠原料作業(yè)區(qū)緊盯降本增效目標(biāo)不放松,堅持以效益為導(dǎo)向,在提質(zhì)增效上狠下功夫,舉全員之力,凝全員智慧,開展了一系列創(chuàng)新創(chuàng)效項目,讓“金點(diǎn)子”成為企業(yè)降本增效的“加油站”。
升降式刮料器解難題
煉鋼廠共九條皮帶,每條皮帶根據(jù)實(shí)際情況都有刮料器,刮料器對于維護(hù)皮帶設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)行壽命有著舉足輕重的作用。新區(qū)一號皮帶機(jī)頭底帶部位的刮料器由于間距過長,刮料器架子固定不當(dāng)?shù)纫蛩兀瑢?dǎo)致皮帶表面帶粘物不能正常入倉,粘料落至地面,影響正常生產(chǎn)。該單位技術(shù)人員積極想辦法、定措施,經(jīng)過現(xiàn)場觀察試驗,制作升降式刮料器,經(jīng)使用效果良好。新制作的刮料器與皮帶接觸緊密,能夠及時刮掉皮帶表面粘物,進(jìn)一步降低了職工勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
自制水箱節(jié)水效果佳
上料老區(qū)風(fēng)機(jī)主要對老區(qū)皮帶走廊及上料料倉進(jìn)行除塵。一直以來,該風(fēng)機(jī)前后軸冷卻水由老區(qū)各爐座煉鋼泵供給,由于管道戰(zhàn)線長,風(fēng)機(jī)冷卻水流量小,且風(fēng)機(jī)冷卻回水直接匯入動力水槽,造成水質(zhì)浪費(fèi)。針對這一難題,該單位積極與除塵維修溝通,通過現(xiàn)場檢查確認(rèn),最終決定在風(fēng)機(jī)附近制作一個水箱,使風(fēng)機(jī)前后軸冷卻水管連接在水箱上,通過壓力泵作用,達(dá)到了循環(huán)冷卻效果。運(yùn)行后,水箱循環(huán)冷卻效果良好,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,進(jìn)一步節(jié)約了用水,促進(jìn)了成本降低。
舊電震修復(fù)變廢為寶
煉鋼新老區(qū)上料地倉主要是各種物料的儲備倉。地倉上料電震使用頻率高,電震故障影響正常生產(chǎn)。點(diǎn)檢員在檢查設(shè)備時,看到前不久從地倉2號倉換下來的一臺電震,由于電震軸上的鍵槽損壞,崗位要進(jìn)行報廢處理。他心想,“直接報廢太可惜了,如果修理能再用多好。”他最后決定用廢石墨先磨出一個鍵鑲進(jìn)去,再將磨損的部位進(jìn)行補(bǔ)焊,然后用銼刀一點(diǎn)一點(diǎn)地修出鍵槽來。改造后,電震運(yùn)行效果良好,有效促進(jìn)了成本降低。
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