元月份,龍鋼公司鐵前系統(tǒng)堅持“以經濟效益為中心、以工藝技術為統(tǒng)領、以設備穩(wěn)順為基礎”的經營方針不動搖,聚焦鐵鋼工序無縫高效銜接目標,堅持以提高鐵水罐利用率、提高鐵水入爐溫度、提高冶煉過程效益為抓手,深入開展“一罐制”生產運行管控攻關,確保為鐵前系統(tǒng)指標提升和降本增效工作奠定堅實基礎。
夯實標準化操作 提高效率
據了解,該單位“一罐制”項目自2022年4月開始運行至今,鐵水溫降從175℃已降到102℃,日均修罐量由20個減至6個,項目運行初見成效,且全員能熟練掌握“鐵鋼銜接一體化智能系統(tǒng)”工作原理及應用,推動了鐵水保供運輸工作持續(xù)向智能化發(fā)展。
為持續(xù)提升“一罐制”操作人員專業(yè)技能水平,該單位多次對標同行業(yè)先進企業(yè),持續(xù)強化標準化作業(yè)操作,制定了《2023年“一罐制”項目運行管理規(guī)定》《“一罐制”系統(tǒng)操作標準化SOP作業(yè)規(guī)范》《鐵水罐加蓋裝置開關蓋時間采集系統(tǒng)管理制度》等多項操作制度,進一步規(guī)范了日常生產作業(yè)流程和人員標準化操作,保障了崗位操作人員在生產作業(yè)過程中有章可循。以上措施實施后,縮短了現(xiàn)場作業(yè)時間,提高了鐵水罐運行效率,同時有效預防了作業(yè)過程中因人員誤操作造成的安全隱患,確保了“一罐制”生產模式安全、高效、順行。
抓好細節(jié)化管控 確保安全
鐵水罐加蓋裝置是“一罐制”運行過程中的關鍵設備,可有效減少高溫鐵水與空氣接觸,具有很好的保溫、節(jié)能及環(huán)保作用。實際運行生產中,鐵水運輸人員到高爐爐底兌罐時需先將加蓋裝置打開,再進入爐底進行兌罐,但由于鐵水運輸人員受傳統(tǒng)工藝流程影響,若進入爐底前未將加蓋裝置打開,容易造成鐵水兌罐外溢等,影響生產。
為解決這一問題,該單位迅速成立QC攻關小組,多次組織實地研討,最終決定對鐵水罐加蓋裝置增設自動化連鎖“開關蓋信息采集系統(tǒng)”。改造后,在保障不斷電的情況下,鐵運調度室能夠實時監(jiān)控“鐵水罐加蓋裝置”狀態(tài)信息,第一時間將信息告知作業(yè)人員,規(guī)避了因未開、關蓋帶來的安全隱患。同時該單位配套提出“能蓋盡蓋,精準開關蓋”的作業(yè)要求,應用鐵水罐加蓋裝置開、關時間智能采集平臺,精準管控鐵水罐加蓋裝置高效運行。
實踐課題化論證 力促降本
控制鐵水溫降、提高鐵水罐周轉率、提升鐵水裝入量是實施“一罐制”項目的三項關鍵指標。結合前期8個月的運行數(shù)據歸類分析,為進一步提高鐵水罐周轉率,降低鐵水罐運行數(shù)量,該單位決定搶抓高爐放鐵間隙,合理調配車輛配加塊鐵,最終提出“爐外增鐵”和“一罐制”項目融合課題試驗。經過階段試驗,發(fā)現(xiàn)在配加過程中鐵水罐周轉率指標出現(xiàn)波動,影響鐵水裝入量和鐵水罐運行質量。
針對上述問題,該單位迅速調整試驗方案,發(fā)現(xiàn)實施降低單罐塊鐵配加量、提高配加頻次等措施,不僅可保證塊鐵在高溫鐵水中充分熔化,有效提高鐵水裝入量,推動“爐外增鐵”,而且可大幅提升鐵水罐運行質量,減少煉鋼進罐等待時間,降低鐵水熱損耗,提高鐵水合格率,促進鐵前生產成本持續(xù)降低。
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