新年伊始,面對(duì)持續(xù)低迷的鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì),能源管控中心干部職工立足崗位、苦練內(nèi)功,在“節(jié)”與“降”上做文章,從優(yōu)化用電管理、自主維修、技術(shù)創(chuàng)新等方面入手,精準(zhǔn)施策、精確管控,確保降本增效工作落到實(shí)處、發(fā)揮實(shí)效,全力以赴打好2023年降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。
優(yōu)化用電 節(jié)能降耗創(chuàng)效益
深入推行精細(xì)化管理,不斷優(yōu)化用電管控,做到科學(xué)規(guī)范,不斷降低用電費(fèi)用。
按照元月份生產(chǎn)組織模式,該單位加大對(duì)禹龍變電力系統(tǒng)的最大需量管控,制定出最大需量控制措施,通過(guò)合理調(diào)配用電負(fù)荷,降低最大需量。在華龍發(fā)電機(jī)組檢修期間,安排相關(guān)工序同步檢修,檢修期間設(shè)備試機(jī)堅(jiān)持逐臺(tái)進(jìn)行,避免負(fù)荷疊加導(dǎo)致最大需量增加。對(duì)電力系統(tǒng)變壓器運(yùn)行負(fù)荷數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,通過(guò)合理調(diào)整運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)N-1運(yùn)行模式,退出低負(fù)載變壓器,實(shí)施后及時(shí)將30臺(tái)配電變壓器及龍鋼變1號(hào)主變退出運(yùn)行,進(jìn)一步降低能源損耗,每月可節(jié)約電能6.6萬(wàn)kWh。
自主維修 保障順行減開(kāi)支
自主維修是提高職工技能水平,實(shí)現(xiàn)降本增效的有效措施。
高壓變頻器具有良好的節(jié)能優(yōu)勢(shì),在公司除塵風(fēng)機(jī)中得到廣泛使用。為保障變頻器安全穩(wěn)定運(yùn)行,該單位利用生產(chǎn)系統(tǒng)檢修時(shí)間,不等不靠、主動(dòng)作為,運(yùn)維人員自主開(kāi)展變頻器深度維護(hù)保養(yǎng),對(duì)功率模塊內(nèi)部衛(wèi)生進(jìn)行全面清理,對(duì)核心驅(qū)動(dòng)板重新涂抹硅膠,確保驅(qū)動(dòng)板散熱良好。同時(shí)檢查模塊濾波電容、預(yù)充電電阻、散熱風(fēng)扇啟動(dòng)電容等電氣元件的老化程度,將不滿(mǎn)足安全運(yùn)行要求的元器件及時(shí)更換,并對(duì)整機(jī)進(jìn)行充電和零速試驗(yàn),記錄測(cè)試曲線(xiàn),為變頻器建立“健康檔案”。深度維護(hù)后,不僅提高了變頻器安全運(yùn)行能力,而且節(jié)約費(fèi)用15萬(wàn)元。
小技小改 破解難題降成本
該單位積極開(kāi)展崗位小技小改、技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以創(chuàng)新思維突破技術(shù)難關(guān),不僅有效解決了生產(chǎn)難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),而且達(dá)到了降本增效的目的。
公司后勤保障高壓室原配置的光纖通道數(shù)量有限,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,重新敷設(shè)光纖難度較大,導(dǎo)致該高壓室小電流選線(xiàn)裝置數(shù)據(jù)信號(hào)無(wú)法上傳至電力調(diào)度總站系統(tǒng),若發(fā)生供電系統(tǒng)單相接地故障,電力調(diào)度不能快速準(zhǔn)確判斷故障點(diǎn),影響系統(tǒng)安全運(yùn)行。對(duì)此,技術(shù)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真鉆研,轉(zhuǎn)變思路、創(chuàng)新方法,依據(jù)不同IP段通訊原理,使用同一光纖通道,設(shè)置不同的IP段地址,對(duì)參數(shù)進(jìn)行重新修改。實(shí)施后,后勤保障高壓室小電流接地選線(xiàn)裝置數(shù)據(jù)信號(hào)成功上傳,且與同一通道其他數(shù)據(jù)互不干擾,解決了一直以來(lái)信號(hào)無(wú)法上傳的難題,為精準(zhǔn)判斷單相接地故障提供了技術(shù)支撐,同時(shí)節(jié)約光纖費(fèi)用2500元。
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