7月份,煉鋼廠天車作業(yè)區(qū)堅(jiān)持“一切圍著生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)一切為了經(jīng)濟(jì)效益干”的經(jīng)營理念,從細(xì)處著手,從自我做起,牢固樹立過“緊日子”思想,兩眼向內(nèi)、深挖內(nèi)潛,積極開展全方位、全程序降本增效工作,全力以赴打贏降本增效、止虧減損攻堅(jiān)戰(zhàn)。
迎難而上 堅(jiān)定降本增效信心
該單位各級管理人員深入基層開展形勢任務(wù)教育宣講,利用班前班后會、周例會、碰頭會等,持續(xù)向全體干部職工宣傳生產(chǎn)經(jīng)營形勢,傳達(dá)公司工作例會、總經(jīng)理辦公(擴(kuò)大)會等會議精神,學(xué)習(xí)降本增效工作方案,做到給職工講清楚、說明白當(dāng)前企業(yè)面臨的形勢以及競爭優(yōu)勢,讓全體干部職工上下一心,增強(qiáng)“狼真的來了”的緊迫感和危機(jī)感,做好長期性、艱巨性、復(fù)雜性斗爭的準(zhǔn)備。同時(shí)積極營造降本增效活動氛圍,對每月實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)、成果展示,增強(qiáng)職工創(chuàng)新意識,激發(fā)職工創(chuàng)新思維,使其牢固樹立過“緊日子”思想。
多點(diǎn)發(fā)力 開辟降本增效路徑
該單位緊扣降本增效目標(biāo),以精細(xì)化管理為抓手,著力提升工作質(zhì)量和管理成效,全面夯實(shí)區(qū)域責(zé)任,開展四級成本管理,堅(jiān)持全員參與,制定月成本控制目標(biāo)以及相關(guān)控制措施,將指標(biāo)分解至各區(qū)域并按定額指標(biāo)對各區(qū)域上報(bào)的備件材料計(jì)劃進(jìn)行審核,按指標(biāo)控制區(qū)域費(fèi)用。對成本日、周、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表設(shè)置預(yù)警值,對成本完成情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過對日成本、周成本、月成本核算、對比、分析,對超出預(yù)警值的項(xiàng)目,督促成本各級責(zé)任人查明原因,制定整改措施,將問題消滅在萌芽狀態(tài),推進(jìn)成本持續(xù)降低。同時(shí)貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求,按照不浪費(fèi)、?;厥盏睦砟睿龊酶鞴ば颉⒏鲄^(qū)域金屬料回收工作。
眾志成城 凝聚降本增效合力
該單位吊運(yùn)熔融金屬的天車鋼絲繩存在使用周期短、更換鋼絲繩頻繁等問題,平均使用周期短,造成備件消耗增加,人員維修頻繁,勞動強(qiáng)度增大。為解決這一問題,技術(shù)人員增大曲率減小磨損,在爐前3#車上使用進(jìn)口鋼絲繩。改造后,鋼絲繩平均使用周期延長至20天,減少了人員勞動強(qiáng)度,降低了維修費(fèi)用,年創(chuàng)效2萬元。針對天車上聯(lián)軸器沒有加油孔,潤滑時(shí)要拆開聯(lián)軸器進(jìn)行加油,增加人員勞動強(qiáng)度,造成螺栓損壞等問題。技術(shù)人員在大車聯(lián)軸器齒嚙合位置與法蘭之間用電鉆進(jìn)行鉆孔,并用絲錐進(jìn)行擴(kuò)孔錐絲,配備專用油孔堵絲,有效降低人員勞動強(qiáng)度,解決了打開聯(lián)軸器產(chǎn)生的螺栓損壞及潤滑油浪費(fèi)現(xiàn)象。
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