2022年,煉鋼廠持續(xù)以經濟效益為中心、以工藝技術為統(tǒng)領、以設備穩(wěn)定運行為保障,扎實推進“穩(wěn)生產、提指標、優(yōu)結構、降成本、增效益”等重點工作,依靠工藝技術提升和煉鋼工藝流程優(yōu)化,扎實開展科技創(chuàng)新項目,助力提質增效再上新臺階。
依靠科技進步,深挖降耗潛能
轉爐在生產過程中,爐襯不可避免受到鐵水、廢鋼的機械沖擊,高溫液態(tài)鋼渣的沖刷和侵蝕,造成爐襯厚度低于控制標準,影響正常生產。為解決這一問題,該單位技術人員優(yōu)化傳統(tǒng)的補爐工藝,使用高鎂石灰石冷凝熱態(tài)轉爐爐渣,利用其物理、化學特性,在分解過程吸收爐渣熱量。同時分解產生的氧化鎂進入爐渣,提高爐渣耐火度和抗侵蝕能力,緩解了爐襯侵蝕,減少了爐襯維護時間,降低了人員勞動強度,提高了轉爐生產效率。改造后,年創(chuàng)效300萬余元。
依托工藝優(yōu)化,引進先進設施
該單位堅持工藝安全標準化執(zhí)行,嚴控高溫容器溫度管控,通過提高出鋼碳,降低出鋼溫度,提高濺渣質量,采用快速粘補技術,確保爐襯運行安全。在混鐵爐爐襯安全管理上,采用熱成像儀和便攜式紅外線測溫技術,綜合管控檢測爐況安全。在鐵水包、鋼包、中包的安全運行上采取多種檢測手段進行監(jiān)控,先后引進爐襯測厚儀、智能熱成像儀,實時準確監(jiān)測金屬容器安全運行,為高溫金屬容器安全運行提供了保障。改造后,年創(chuàng)效100萬余元。
積極對標學習,效益直線上升
該單位積極推進120噸轉爐“一罐制”,轉爐入爐鐵水通過煉鐵火車拉運至煉鋼廠房內后,鐵水罐通過天車直接吊運至爐前兌入轉爐,取消了以往鐵水通過兌鐵槽進入混鐵爐,鐵水再由混鐵爐翻至鐵水包,吊運至爐前跨使用。此工藝簡化了生產工藝流程,取消了混鐵爐、兌鐵槽、鐵水包及烘烤設備的使用。改造后,年創(chuàng)效600萬余元。
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