進入二季度,煉鐵廠燒結作業(yè)區(qū)干部職工緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,兩眼向內、自我加壓,巧用一個個技改“金點子”破解生產難題,用實際行動助推燒結礦質量再上新臺階。
自主設計新篦條 創(chuàng)效益
據了解,該單位265㎡燒結機臺車以往采用老式爐篦條進行生產,但因老式篦條自身設計原因,小顆粒燒結礦容易粘附在篦條表面,容易造成篦條透氣性和通過風量減小,最終導致篦條之間縫隙被糊堵,不利于燒結礦質量提升。
為解決這一問題,該單位設備技術人員結合實際情況,多次進入現場研判分析,決定對原爐篦條重新設計改造,通過繪制改造圖紙,并協(xié)調兄弟單位鑄造車間進行開模,創(chuàng)新設計出一種新型爐篦條。改造后,有效杜絕了燒結礦夾雜現象,降低了爐篦條消耗量,預計年可創(chuàng)效5萬余元。
靈活改造舊設備 降成本
改造前,該單位成6#帶卸料小車在運行過程中,由于設計缺陷,容易在皮帶運行過程中發(fā)生跑偏現象,導致小車運行切換不靈活和現場揚塵,不利于安全生產和現場環(huán)境管理。
針對上述問題,該單位設備主管與技術人員反復商討,決定一方面將原卸料小車更換為全密封卸料小車,一方面拆除以往除塵管道,并在卸料小車側面安裝通風移動式小車和移動通風槽,有效消除了上述疑難問題。改造后,不僅作業(yè)現場環(huán)境有效得到解決,而且皮帶的使用壽命可延長6個月,預計年可節(jié)約備件費用13萬元。
巧妙配對新法蘭 提效率
該單位265㎡燒結機風箱因長期受混勻料腐蝕和常年抽風影響,造成補償器磨損嚴重,導致燒結機風箱出現漏風現象,不利于燒結機高效低耗生產。
為提高燒結礦生產效率,該單位設備技術人員決定搶抓燒結機停機檢修機會,通過結合補償器大小尺寸,分別在補償器兩端加裝法蘭,并進行補償器和法蘭緊固密封等措施,有效解決了漏風問題。改造后,不僅促進了燒結礦指標提升,而且大幅降低了主抽風機頻率和電能消耗,極大提高了設備作業(yè)效率,預計年可節(jié)約能耗費用50萬元。
()
|
陜公網安備 61058102000140號