近期,軋鋼廠生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)區(qū)引導(dǎo)一線員工在軋機(jī)維修工作中實(shí)施多項(xiàng)優(yōu)化改造,深挖內(nèi)部潛力,提質(zhì)增效效果顯著。
自主修復(fù)導(dǎo)衛(wèi)梁底座降成本省人力
棒二600型軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)梁底座固定連接為連桿孔座,總長超過15毫米,屬于典型的細(xì)長桿結(jié)構(gòu)。長期使用,導(dǎo)致導(dǎo)衛(wèi)梁底座磨損無法鎖緊,不能正常使用。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)查分析,決定割除導(dǎo)衛(wèi)梁中間孔,將導(dǎo)衛(wèi)梁底座固定連接改為兩段正常桿鉸鏈?zhǔn)?,達(dá)到導(dǎo)衛(wèi)梁底座連接桿拆下便捷的目的。改造后,不僅減輕了人員勞動強(qiáng)度,維修維護(hù)導(dǎo)衛(wèi)梁更加便捷,而且年可節(jié)約備件費(fèi)用5萬元。
巧改軋機(jī)護(hù)設(shè)備穩(wěn)生產(chǎn)保順行
棒二350型軋機(jī)長時間使用,受環(huán)境影響,若進(jìn)渣銹蝕后,容易造成壓下阻力增大,導(dǎo)致拉桿裝配中的銅螺母承受更大力矩,銅螺母外圈限位齒損壞,限位失靈,造成拉桿無法正常調(diào)節(jié)軋機(jī)。針對此問題,技術(shù)人員結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,在銅螺母外圈精準(zhǔn)加工處做限位孔,同時配備專用限位銷,確保銅螺母正常使用。改造后,滿足了設(shè)備需求,穩(wěn)定了生產(chǎn),年創(chuàng)效2萬元。
精心設(shè)計維修裝置提效率創(chuàng)效益
改造前,由于棒二現(xiàn)場無相應(yīng)維修裝置,若棒二500型、600型軋機(jī)出現(xiàn)故障后,必須將軋機(jī)拉運(yùn)至棒一現(xiàn)場,加之軋機(jī)體型較大,運(yùn)輸非常困難,無形中增加成本。為解決這一難題,經(jīng)作業(yè)區(qū)技術(shù)人員研究討論,決定對軋機(jī)外形尺寸進(jìn)行復(fù)核,根據(jù)復(fù)核尺寸,利用鋼板、圓鋼制作可拆換維修裝置。此舉提高了工作效率,年可節(jié)約軋機(jī)運(yùn)輸費(fèi)用及維修人工費(fèi)用3萬余元。
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