12月份,煉鐵廠干部職工緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,牢固樹立長期過“緊日子”思想,在算中干、在干中算,用一項項小技小改積極投身降本增效工作,有效破解了生產難題,助推企業(yè)降本增效工作深入開展。
開發(fā)數據報表 提供技術支撐
該單位礦焦槽稱量斗作業(yè)數據是保證高爐精準配料的關鍵數據。由于早期設計缺陷,運行中該數據只能實時顯示,操作人員無法查詢以往歷史數據,不能滿足當前生產需求。
為解決這一問題,該單位電氣技術人員結合實際生產,決定將現有操作畫面與在線軟件進行無縫連接改造,通過巧借VS應用軟件開發(fā)工具,采用C#編程語言設計出直觀的數據報表,并配套按條件將數據存儲到關系數據庫中,一舉實現了操作人員分類、分時間數據查詢。改造后,不僅為高爐配料提供了精準的數據支持,而且此技術還可在其余高爐推廣使用,進一步推動了“高效冶煉”。
安裝渦輪渦桿 降低備件成本
以往,該單位5#高爐重力除塵器遮斷閥采用主令開關進行操作控制,但因主令開關控制精度較低且存在信號誤差,輕則造成崗位人員操作失準,重則導致設備故障損壞。
為進一步提高設備穩(wěn)定性、降低生產成本,該單位電氣技術人員通過在閥門減速機外端加裝渦輪渦桿限位裝置,并通過軟管連接控制遮斷閥操作等措施,大幅提高了主令開關控制精度。改造后,既保障了設備安全高效順行,延長了設備使用壽命,且渦輪渦桿備件成本較低,便于維修,進一步降低了維修費用。
敷設光纖通訊 節(jié)約生產成本
該單位450㎡燒結機原料運輸3#帶小車定位控制通訊電纜為紫色電纜,因線路距離較長,抗干擾能力低,容易出現信號錯誤、通訊不暢等故障,不利于小車精準定位,存在安全隱患。
在發(fā)現上述問題后,該單位電氣技術人員經過多次現場實際考察后,決定改用光纖進行通訊,通過詳細制定改造方案、規(guī)劃線路圖、敷設光纜及信號接收調試等措施,有效提高了通訊信號穩(wěn)定性。改造后,小車通訊質量明顯提升,保障了設備安全運行,大大提高了工作效率,預計年可節(jié)約成本4萬余元。
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