近日,軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),善于思考,敢于創(chuàng)新,在點滴中摳細(xì)節(jié),于細(xì)微中挖效益,助推節(jié)能增效軋制成效顯著。
變頻改造降成本
小凈環(huán)主要為加熱爐入爐、出爐懸臂輥道供水冷卻,因小凈環(huán)水泵電機(jī)長期處于滿負(fù)荷運行狀態(tài),導(dǎo)致其溫度偏高,對電機(jī)的使用壽命造成一定影響。針對此問題,技術(shù)人員決定對廢舊的西門子440變頻器進(jìn)行改造,同時將小凈環(huán)水泵電機(jī)運行頻率調(diào)整到42赫茲,即可滿足加熱爐入爐、出爐懸臂輥道供水流量和壓力要求。改造后,小凈環(huán)水泵電機(jī)溫度大幅下降,不僅節(jié)約了電耗,延長了電機(jī)使用壽命,而且年綜合創(chuàng)效3萬余元。
開關(guān)改造保生產(chǎn)
由于精整制動板現(xiàn)場柜總電源開關(guān)采用4p空氣開關(guān)控制,在日常檢修時,為了確保人員安全,需要頻繁合分制動板總電源空開,容易造成4p空氣開關(guān)虛接,且制動板出現(xiàn)故障極難排查處理。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定采用兩個刀閘開關(guān)代替4p空氣開關(guān)來控制總電源,刀閘開關(guān)的閉合情況直觀可見,有效避免了因開關(guān)內(nèi)部接觸不良而引起電源電壓不穩(wěn)定。此舉,不僅確保人員作業(yè)安全,保障生產(chǎn)順行,同時節(jié)約誤機(jī)時間5小時,年綜合創(chuàng)效5萬余元。
線路改造見實效
精整A、B區(qū)中間操作箱主要控制臺架C段、D段輥道以及A、B區(qū)平拖單循環(huán)、3#擋板動作,分別通過3#、4#、5#操作臺PLC輸入點進(jìn)行控制,控制程序較復(fù)雜,出現(xiàn)問題不易排查。為解決這一難題,技術(shù)人員決定對線路進(jìn)行優(yōu)化,同時修改PLC程序,實現(xiàn)集中用一個操作臺遠(yuǎn)程站控制臺架C段、D段輥道以及A、B區(qū)平拖單循環(huán)、3#擋板動作。改造后,PLC程序簡單易懂,若線路出現(xiàn)故障簡單易排查,在降低誤機(jī)時間的同時減少了人員勞動強(qiáng)度。
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