近日,煉鐵廠緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,引導一線職工立足自身崗位,發(fā)揮聰明才智,用實際行動創(chuàng)新實施多項小技小改,助力企業(yè)全力打贏“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降本增效、扭虧為盈”三大翻身仗。
壓力控制實現(xiàn)節(jié)資降耗
高爐油站冷卻器是液壓系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)中普遍使用的一種油冷卻設備,工作原理是將具有一定溫差的兩種流體介質(zhì)實現(xiàn)熱交換,從而達到降低油溫,保證系統(tǒng)正常運行的目的。但在實際生產(chǎn)中,因冷卻水壓力大于油側(cè)壓力,容易造成冷卻器泄漏和冷卻水進入油管,導致油液變質(zhì)和設備故障停機。
為解決這一問題,該單位工藝技術人員通過在冷卻水管道上安裝壓力表、設置冷卻水壓力控制上限等措施,一舉避免了冷卻器泄漏和冷卻水進入油管等現(xiàn)象。改造后,不僅油站冷卻器故障率大幅實現(xiàn)下降,保障了正常生產(chǎn),而且使設備使用壽命延長至12個月以上,預計年可節(jié)約備件費用18萬元。
雙軸改造實現(xiàn)高效利用
雙軸加濕機在高爐布袋除塵、重力除塵中廣泛應用,但因使用過程中頻繁發(fā)生堵塞,且維修難度大,導致設備使用壽命縮短。
針對以上問題,該單位崗位工與設備技術人員強強聯(lián)手,結(jié)合現(xiàn)場實際測量磨損部位旋轉(zhuǎn)軸尺寸,決定拆除現(xiàn)場磨損軸封壓蓋,并通過在輸灰主管道加裝流量控制軸套、在旋轉(zhuǎn)軸上焊接清理裝置,有效提升了輸灰效果,減輕了設備零部件磨損。改造后,設備不僅可實現(xiàn)在線維修,大幅提高了運行率,而且減少了設備維修頻次,降低了員工勞動強度,年可降低成本30余萬元。
“雙保險”改造延長設備壽命
該單位高爐上料皮帶經(jīng)長期使用后,輕則易發(fā)生皮帶跑偏,造成皮帶邊磨損脫膠分層,重則造成皮帶跑偏撕裂,導致高爐上料系統(tǒng)非正常停機,不利于高爐爐況穩(wěn)定。
為全力確保高爐正常供料,該單位決定采用“雙保險”方法提高皮帶使用壽命,預防此類事故發(fā)生。通過在皮帶機上加裝重型四連桿自動糾偏裝置、原有上料皮帶清掃器更換為無動力滾刷清掃器等舉措,進一步保障了安全生產(chǎn)。改造后,當皮帶發(fā)生跑偏,崗位工只需通過力臂和轉(zhuǎn)動機構(gòu)帶動旋轉(zhuǎn)軸運動,便可及時調(diào)整皮帶跑偏。同時無動力滾刷清掃器可及時清掃皮帶機運輸帶的粘接料,減少皮帶機運輸帶磨損,延長了皮帶使用壽命。
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